
回轉(zhuǎn)窯是石灰石礦重要的活性石灰煅燒設(shè)備,在其生產(chǎn)過程中,耐火材料部分會出現(xiàn)不同程度的脫落現(xiàn)象,這既增加了檢修次數(shù),也影響了生產(chǎn)的順利進行。針對回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,在設(shè)備檢修中對設(shè)備備件及錨固件提出改進措施,以減少停產(chǎn)次數(shù),保證設(shè)備穩(wěn)定運行,滿足生產(chǎn)的需要。具體優(yōu)化方法如下文詳細介紹。

回轉(zhuǎn)窯在運行過程中存在的問題主要有澆注料脫落,轉(zhuǎn)運溜槽部的溜嘴5件不能組裝成半圓,檢修不便,回轉(zhuǎn)窯冷卻篦板封鎖,中心風帽、風室風帽經(jīng)常被損壞等等。針對這些問題,可采取以下的優(yōu)化措施:
1)針對錨固件的影響因素做了如下改進:錨固件既要有足夠的支撐強度又要滿足耐材在熱脹冷縮中不產(chǎn)生裂紋。根據(jù)這一原則,將原設(shè)計為v型結(jié)構(gòu)的錨固件,現(xiàn)改為波浪型,并增加錨固件間密度。這可以減少因修補澆注料而造成的停產(chǎn)。
2)原回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)運溜槽部的溜嘴由5件組成,原圖只是張單件圖,且有缺陷,缺少擋板,原料無阻擋,并且在實際安裝中5件不能組合成一個半圓狀體。通過分析,將單件圖進行修改完善,把其余四件繪制出來,并提出裝配后的要求。
3)在新進回轉(zhuǎn)窯冷卻部篦板時,對此部分備件進行測繪并繪成標準圖,為以后制作備件提供方便,既可節(jié)約制作費用,又減少了制作周期,滿足了檢修的需求。
通過上述措施可使回轉(zhuǎn)窯備件存在的問題得到有效 ,對設(shè)備運行狀況的改善發(fā)揮積極作用,有助于提高窯的運轉(zhuǎn)效率。