
球磨機是火力發(fā)電廠中的重要設備,自身體積和重量較大,電耗較高,它是電廠中主要耗電設備之一。因此,做好球磨機的經(jīng)濟運行對電廠節(jié)能減排有很重要的意義。根據(jù)我們對電廠每次球磨機清理鋼球前后磨機出力統(tǒng)計比較,清理鋼球前后球磨機出力相差5%~8%左右。鋼球經(jīng)過長時間撞擊、磨損,當直徑小于規(guī)定尺寸后,會嚴重影響球磨機的出力,自用電量增加,同時也會影響鍋爐的出力,降低發(fā)電量。目前國內(nèi)火力發(fā)電廠球磨機鋼球更換均采用停磨后,打開入(由人工進行篩選,勞動強度大,作業(yè)環(huán)境惡劣,特別對無螺釘襯瓦球磨機,不合格鋼球只能在球磨機解體后才能進行人工篩選,無法通過其他方法完成,很久以來,鋼球篩選長期困擾電廠的技術人員,成為科研工作者急待 的一大難題。

根據(jù)鋼球球磨機的工作原理和運行的實際情況,鋼球在磨損失效后,隨著新煤和新加入的鋼球,被不斷涌向出口端推動并堆積,造成球磨機效率降低,出粉量減少。
針對這一問題,在參閱國內(nèi)外大量資料基礎上,結(jié)合國外先進技術,設計出特制端襯瓦槽孔和雙流線螺旋管。失效鋼球經(jīng)過端襯瓦槽孔,掉入襯瓦內(nèi)部通道,經(jīng)過簡體轉(zhuǎn)動帶入位于大軸及軸套之間的縫隙內(nèi),由軸套上外螺旋線導入球磨機出口管道內(nèi)。根據(jù)運動學原理,通過改變螺旋線角度,將失效鋼球、石塊等物拋到高位接球管上端靠自身的重力落人到收球器里,并且在落球管出口端設有擋風板密封,防止冷風進入系統(tǒng)。球磨機鋼球自動篩選裝置, 了球磨機不能長時間滿出力運行的難題,使球磨機內(nèi)鋼球裝載量的配比達到 ,可減少小鋼球卡塞縫隙襯瓦,防止襯瓦破裂現(xiàn)象的發(fā)生。
1、和改造以前相比,風量、風壓和風速沒有變化。
2、改造前后運行過程中溫度也沒變化。
3、運行過程中出球口無漏粉現(xiàn)象。
4、制粉速度比改造前快,制粉電耗下降。
5、改造后煤電耗電流降低。
若一臺球磨機每年按運行300d,每天按16小時運行計算,每年可賣廢鐵1.2 。因廢球自動篩出,提高了球磨機的出力,使球磨機運轉(zhuǎn)時間縮短約2h/d,若自發(fā)電按0.3元/kw·h計算,年可節(jié)電660000kw·h,節(jié)約電費支出19.8 。磨機年節(jié)省廢球損耗的電能為v/cosqot=1.732x0.8x1 x6000vx(4800h-2500h)=286820kwh,節(jié)約電費約8.6 /a。磨機節(jié)省廢石塊(廢球與廢石重量相當)損耗的電能為8.6 ,另外磨機還可節(jié)省襯瓦磨損損耗為1.2 ,節(jié)省人工工時費0.6 。年可節(jié)約經(jīng)費合計為40 。根據(jù)生產(chǎn)運行情況,200mw機組配備的dtm350/700型球磨機中鋼球重量為64t,噸磨煤金屬耗量為100300g/t,其中90%為鋼球磨損,10%為襯瓦磨損。經(jīng)過2500/b時運行后,不合格鋼球約10t,當球磨機電流在85~110a之間運行時,自重每增加1t,電流將增加1. 。為保證出力,須加料(煤和鋼球),以提高電流,而廢鋼球造成磨機增加電流約1 ,若一臺磨煤機按每年300d,每天16h運行計算,每臺磨機由于廢球而損耗的電能為:os(d598579kw。
因廢球篩出,減少了重量,提高了配套設備使用壽命。由于運行時間縮短減少了對制粉系統(tǒng)的磨損,運行過程中能將未能磨碎的石塊隨廢球一起篩出磨機,特別對燃煤中含石塊較多的煤種,篩出率超過80%,避免了因大量石粉和鐵粉進入鍋爐造成的燃燒不好及結(jié)渣,因此,球磨機鋼球在線篩選節(jié)能改造技術具有極高的經(jīng)濟效益。